問答題

【案例分析題】2004年10月31日中班3#爐第三爐鐵堵完口時,漏泥嚴重,煙霧大,并見有渣鐵噴出,判斷鐵口未堵住。退出泥炮進行檢查重堵,發(fā)現(xiàn)炮頭被鐵水燒掉約1/4,工長命令更換炮頭重新裝泥。因鐵流不大,鐵水罐也未滿,工長未采取減風、放風等措施,大約20分鐘后炮頭更換好,再次堵口,這時鐵口上仍有漏泥,因能見度低,認為鐵口已堵住,專人用水管往炮頭打水,過了一段時間后發(fā)現(xiàn)鐵口仍未堵住,此時備退炮,但由于噴吹大且時間長,鐵口西邊渣鐵堆積厚,炮退不出來,更換另一臺油泵才退出,這時發(fā)現(xiàn)炮身、炮頭已燒壞,工長進行放風、休風堵口。中班組織人員清理鐵溝,更換炮身共休風2小時20分鐘,損失產(chǎn)量約250t,炮身燒壞一個。上述3#爐燒壞泥炮事故存在什么問題?簡述處理及教訓(xùn)。

答案: 1、爐前鐵口泥套未維護好,造成鐵口堵不住,炮泥質(zhì)量不太好,鐵口噴吹大。
2、鐵口未堵住,工長未及時采取放風、減...
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