A、主蒸餾塔一級A
B、主蒸餾塔一級B
C、二級
D、三級
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A、噴嘴磨損
B、中壓蒸氣壓力低
C、噴嘴堵塞
D、塔內(nèi)溫度太低
A、水環(huán)式真空泵
B、水環(huán)式真空泵的一次水供給
C、真空控制調(diào)節(jié)閥
D、蒸發(fā)進料濃度
A、加大蒸發(fā)進料
B、減少蒸發(fā)進料
C、增加一塔蒸氣進量
D、減少一塔蒸氣進量
A、水萃取塔負荷
B、離子交換負荷
C、加氫負荷
D、蒸餾負荷
A、氨水進料量
B、氨水濃度
C、硫銨萃取塔的苯進料量
D、硫銨汽提塔的蒸氣量
最新試題
()不是己內(nèi)酰胺成品含水量高的原因。
己萃粗油進料流量為10m3/h,含己70wt%,密度為1.03kg/L;殘液含己0.5%,裝置年開車8000h,假設(shè)雜質(zhì)全留在殘液中,忽略殘液含苯,每年殘液含己損失己內(nèi)酰胺約()噸。
蒸餾系統(tǒng)壓力高的原因有()。
假設(shè)苯蒸餾進料量為10m3/h,苯蒸餾年開車時間為8000小時,己知苯的密度為0.856kg/L,若能將來自反萃塔中的苯中含己由0.1wt%降至0.02wt%,則每年可減小己內(nèi)酰胺損失()。
蒸發(fā)塔進料20t/h,一塔蒸發(fā)量為進料量的40%,頂部工藝冷凝液回流流量為1.2m3/h,則蒸發(fā)一塔的回流比為()。
用質(zhì)量分數(shù)為98%的硫酸與SO3為20%的煙酸配制SO3為8%的煙酸,已知98%的硫酸密度為1.826kg/L,20%煙酸密度為1.884kg/L,則所需硫酸/煙酸的體積比為()。
導(dǎo)致蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差的原因有()。
閃蒸系統(tǒng)壓力高的處理有()。
堿管堵后蒸餾的()將發(fā)生變化。
造成熱水系統(tǒng)溫度低的原因有()。