A、水萃取塔負(fù)荷
B、離子交換負(fù)荷
C、加氫負(fù)荷
D、蒸餾負(fù)荷
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A、氨水進(jìn)料量
B、氨水濃度
C、硫銨萃取塔的苯進(jìn)料量
D、硫銨汽提塔的蒸氣量
A、發(fā)煙硫酸的進(jìn)料量太小
B、環(huán)己酮肟中含水
C、發(fā)煙硫酸濃度低
D、比例因子不當(dāng)
A、4mol/L
B、0.4mol/L
C、0.04mol/L
D、0.0001mol/L
A、加大發(fā)煙硫酸的進(jìn)料量
B、減少發(fā)煙硫酸的進(jìn)料量
C、調(diào)大比例因子
D、調(diào)小比例因子
A、除去所有金屬微粒
B、徹底清洗
C、徹底干燥
D、氮?dú)庵脫Q
最新試題
閃蒸系統(tǒng)壓力高的處理有()。
堿管堵塞的處理方法為()。
己萃粗油進(jìn)料流量為10m3/h,含己70wt%,密度為1.03kg/L;殘液含己0.5%,裝置年開車8000h,假設(shè)雜質(zhì)全留在殘液中,忽略殘液含苯,每年殘液含己損失己內(nèi)酰胺約()噸。
閃蒸溫度過低將造成蒸餾系統(tǒng)真空下降。
熱水系統(tǒng)溫度低的原因有()。
某離心泵銘牌的標(biāo)記軸功率為2.3kW,現(xiàn)用來輸送密度為1200kg/m3的混酸,問泵的實(shí)際軸功率為()kW。
蒸發(fā)塔進(jìn)料20t/h,一塔蒸發(fā)量為進(jìn)料量的40%,頂部工藝?yán)淠夯亓髁髁繛?.2m3/h,則蒸發(fā)一塔的回流比為()。
堿管堵后可用()進(jìn)行處理。
()不是導(dǎo)至閃蒸罐壓力高的原因。
假設(shè)苯蒸餾進(jìn)料量為10m3/h,苯蒸餾年開車時(shí)間為8000小時(shí),己知苯的密度為0.856kg/L,若能將來自反萃塔中的苯中含己由0.1wt%降至0.02wt%,則每年可減小己內(nèi)酰胺損失()。