A.主調(diào)節(jié)器的輸出作為副調(diào)節(jié)器的給定值
B.副調(diào)節(jié)器的輸出作為主調(diào)節(jié)器的給定值
C.主調(diào)節(jié)器的輸出作為副調(diào)節(jié)器的調(diào)節(jié)值
D.副調(diào)節(jié)器的輸出作為主調(diào)節(jié)器的調(diào)節(jié)值
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A.質(zhì)量
B.壓力
C.負荷
D.重量
A.一
B.二
C.三
D.四
A.溫度
B.壓力
C.流量
D.壓強
A.突然增大
B.回零
C.改變方向
D.突然減小
A.空塔速度高
B.塔板不水平
C.塔板間距小
D.液流速度小
最新試題
原料采用加氫處理,可以提高裝置摻渣比,原因是加氫處理可以使原料輕質(zhì)化。
在催化裂化工藝過程中,原料油的氮化合物以不同的形式轉(zhuǎn)化,大部分進入液體產(chǎn)物中。
增壓機突然跳閘停機后,可采用事故蒸汽代替增壓風(fēng),作為流化介質(zhì)。
原料氮在反應(yīng)過程中轉(zhuǎn)化成的氨氣和少量氰化物,進入了含硫污水和裂解氣體中。
對于高于80℃的冷卻介質(zhì),不應(yīng)用控制循環(huán)水的方式來控制冷后溫度,防止冷卻器內(nèi)部結(jié)垢。
再生器錐體段會形成死區(qū),不少裝置用珍珠巖填平死區(qū),可以減少開工催化劑損失。
吸收穩(wěn)定系統(tǒng)各塔的操作因其氣液比低,塔盤效率也低,除穩(wěn)定塔可達50%以上外,其余各塔均在30%左右,塔盤的適宜操作區(qū)很窄,既容易泄漏,又容易液泛。
隨著原料油的變重在污水中排出的硫?qū)@著增加而氮化物增加不明顯。
簡述改善返混的措施。
焦炭燃燒熱供給反應(yīng)器、取熱器發(fā)生蒸汽、煙氣輪機做功和余熱鍋爐發(fā)汽的能量之和折合為一次能源的量與焦炭燃燒熱的比就是焦炭的能量利用率,是影響催化裂化裝置能耗的最主要因素之一。