某機(jī)電安裝公司總承包了一個(gè)煉油廠新建裝置安裝工程,裝置安裝工程內(nèi)容包括:機(jī)械設(shè)備安裝;工藝設(shè)備包括28臺(tái)重30~120t的塔、器類設(shè)備的吊裝;油、氣和其他介質(zhì)的工藝及系統(tǒng)管道安裝;電氣儀表、給排水、防腐絕熱工程及露天照明等。機(jī)電安裝公司具有特種設(shè)備安裝改造維修許可證1級(jí)許可資格。新建裝置位于一個(gè)正常運(yùn)行的液化石油氣罐區(qū)的東側(cè),北側(cè)隔路與輕石油罐區(qū)相鄰。根據(jù)工程現(xiàn)場(chǎng)情況,機(jī)電安裝公司組建了現(xiàn)場(chǎng)施工項(xiàng)目部,建立了項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)管理組,制定了風(fēng)險(xiǎn)控制措施,落實(shí)了施工現(xiàn)場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)控制。
施工開(kāi)始后,發(fā)生了下列事件:
事件1:有一臺(tái)高度為60m的大型分餾塔,屬于Ⅱ類壓力容器,分三段到貨,需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行組焊安裝。機(jī)電安裝公司項(xiàng)目部擬采用在基礎(chǔ)由下至上逐段組對(duì)吊裝的施工方法,并為此編制了分餾塔組對(duì)焊接施工方案。在分餾塔著手施工時(shí),項(xiàng)目監(jiān)理工程師認(rèn)為機(jī)電安裝公司不具備分餾塔的現(xiàn)場(chǎng)組焊安裝資格,要求項(xiàng)目暫停施工。
事件2:工藝管道焊后經(jīng)射線探傷發(fā)現(xiàn),焊接合格率偏低。項(xiàng)目部組織人員按質(zhì)量預(yù)控的施工因素進(jìn)行了分析。經(jīng)查驗(yàn),工藝文件已按程序?qū)徟⑦M(jìn)行了技術(shù)交底。查出的問(wèn)題有:個(gè)別焊工合格證的許可項(xiàng)目與實(shí)際施焊焊道不符;焊接記錄中有部分焊材代用,焊縫外觀檢查有漏檢,部分焊機(jī)性能較差。根據(jù)分析結(jié)果,找出了失控原因,經(jīng)整改后焊接合格率得到了提高。
露天照明工程完工后,項(xiàng)目部進(jìn)行了通電試燈,照明電器驗(yàn)收合格,安全和使用功能的檢驗(yàn)檢測(cè)記錄齊全。工程項(xiàng)目全部完工后,項(xiàng)目部進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)后評(píng)價(jià),對(duì)已完成的項(xiàng)目進(jìn)行分析、檢查和總結(jié),并交工驗(yàn)收。
露天照明工程的有關(guān)安全和使用功能的檢驗(yàn)檢測(cè)記錄有:照明全負(fù)荷試驗(yàn)記錄,燈具牢固性試驗(yàn)記錄,線路、開(kāi)關(guān)、插座接地檢驗(yàn)記錄。