A、造成蒸發(fā)進一步夾帶
B、反萃取出苯含己高
C、己水緩沖槽含己高
D、蒸發(fā)三塔己水出料含己高
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A、反萃取工藝冷凝液進料含己高
B、蒸發(fā)氣相夾帶己內(nèi)酰胺
C、己水緩沖槽向工藝冷凝液槽轉(zhuǎn)料
D、補加的工藝水中含己高
A、工藝冷凝液含己高幾乎只能由蒸發(fā)夾帶引起
B、工藝冷凝液含己高若不及時處理使夾帶更為嚴重
C、工藝冷凝液含己高會影響水萃取效果
D、操作中應(yīng)嚴格控制工藝冷凝液含己,不能過高也不能過低。
A、液態(tài)NaOH
B、NaOH溶液
C、液態(tài)純堿
D、純堿溶液
A、調(diào)節(jié)堿泵出口大小
B、調(diào)節(jié)堿泵進口大小
C、調(diào)節(jié)堿泵沖程
D、調(diào)節(jié)堿槽收堿量
最新試題
一管道中有一個大小頭,內(nèi)徑為200mm和150mm,現(xiàn)測內(nèi)徑為200mm的一端流量為10m3/h,求內(nèi)徑為150mm的一端的流量為()m3/h。
()不是導(dǎo)至閃蒸罐壓力高的原因。
蒸發(fā)塔進料20t/h,一塔蒸發(fā)量為進料量的40%,頂部工藝冷凝液回流流量為1.2m3/h,則蒸發(fā)一塔的回流比為()。
常用的繪圖軟件有AutoCAD。
己萃粗油進料流量為10m3/h,含己70wt%,密度為1.03kg/L;殘液含己0.5%,裝置年開車8000h,假設(shè)雜質(zhì)全留在殘液中,忽略殘液含苯,每年殘液含己損失己內(nèi)酰胺約()噸。
閃蒸系統(tǒng)壓力高的處理有()。
熱水系統(tǒng)溫度低的原因有()。
用質(zhì)量分數(shù)為98%的硫酸與SO3為20%的煙酸以1:1的比例進行混合,98%的硫酸密度為1.826kg/L,20%煙酸密度為1.884kg/L,則所得煙酸SO3質(zhì)量分數(shù)為()。
熱水系統(tǒng)溫度過低將影響蒸餾餾分質(zhì)量。
()不是己內(nèi)酰胺成品含水量高的原因。