A、切換閥門之前先排氣確認塔已充滿
B、離子交換進料啟雙泵避免流量波動
C、主控與現(xiàn)場緊密配合避免蒸發(fā)流量波動
D、切換閥門前檢查進出口溫度確認已充分循環(huán)
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A、脫水
B、反沖洗
C、脫己
D、清洗
A、關A進料閥、關A出料閥、開B進料再開B出料閥
B、開B進料閥、開B出料閥、關A進料再關A出料閥
C、關A進料閥、開B進料閥、關A出料閥再開B出料閥
D、開B出料閥、關A出料閥、開B進料閥再關A進料閥
A、離子交換進料調節(jié)閥
B、高位槽液位調節(jié)閥
C、加氫反應釜液位調節(jié)閥
D、催化劑過濾進料緩沖槽液位調節(jié)閥
A、煙酸和環(huán)己酮肟的調節(jié)方式
B、溫度是否受控
C、負荷調整不能過猛
D、煙酸和環(huán)己酮肟流量是否能達到
最新試題
蒸餾系統(tǒng)餾分質量差的原因有()。
堿管堵對蒸餾操作無影響,對蒸餾餾份質量有影響。
某精餾塔塔頂蒸出氣相量為A,回流量為R,出料量為D,則此塔回流比為()。
熱水系統(tǒng)溫度低的原因有()。
蒸發(fā)塔進料20t/h,一塔蒸發(fā)量為進料量的40%,頂部工藝冷凝液回流流量為1.2m3/h,則蒸發(fā)一塔的回流比為()。
設己萃苯流量為23m3/h,密度為0.856kg/L,硫萃出4wt%的苯己流量為8.6m3/h,密度為0.86kg/L,己萃出料苯己含己為21.5%,密度為0.896kg/L,忽略殘液含苯,忽略苯己中含水,則苯己出料流量為()m3/h。
閃蒸系統(tǒng)壓力高的處理有()。
熱水系統(tǒng)溫度低的處理有()。
()是己內(nèi)酰胺裝置蒸餾系統(tǒng)壓力高的處理方法之一。
()不是導至閃蒸罐壓力高的原因。